截至11月27日,二轧厂第一批26项设备故障全部处理完成,设备故障时间大大降低,良好的设备为生产奠定了坚实的基础。10月、11月钢材月产量连续两月突破20万吨大关。
上半年,二轧厂设备故障率较高,例如,二棒横移槽板造成热送链条断、产品剪切质量不高、冷床剔尾系统不能自动。同时,高线电网电压波动监控不好、PF线“C”型钩上止退器卡阻等突出问题也严重地影响生产。为打好下半年生产任务战,6月中旬,该厂经过深挖细掘,共收集了制约生产的26项设备问题,并将其一一列出后“明码标价,”面向全厂职工进行“揭榜”攻关。
自推行揭榜攻关后,各车间形成了勤学互问的好风气,经过几个月的技术攻关,二棒横移槽板及张紧装置改造后实现了原料热装热送,大大降低了能耗;二棒冷飞剪剪切精度整改后保证了产品质量;高线安装电网电压报警系统后能有效地对电网电压进行监控;高线PF线“C”型钩上止退器卡阻缺陷经处理后保证了PF线正常运行……总之,整体形成了一种高效协作、经济节能的布局。7至11月份以来,生产形势日趋向好,设备月平均故障时间较1至6月份降低了4691分钟,同比降低了37%,10月、11月钢材月产量创下20万吨大关。
目前,该厂第二批“揭榜”攻关项目已全面启动。