9月2日,记者在自动化公司修理车间综合班了解到:在修理轴承加热器的过程中,该班尝试二次利用旧扁铜线,每年可节约修理成本5万多元。
据了解,去年5月份,二轧厂轴承加热器发生故障,送到自动化公司修理车间,在正常情况下,必须拆缷检查线圈烧损情况,确定需扁铜线的数量和规格,报告物资供应公司进材料,货到后,才组织修理。这样一来,修复一台轴承加热器,最少也要半个月时间。
为了快速修复轴承加热器,综合班班长李燕华苦思冥想,与班里几个修理骨干经过研讨后,认为利用旧扁铜线是一个好方法。在家里,他查阅了大量的技术资料,都没有这方面的论述,但多年的修理经验和对铜线的认识,他觉得这个方法可行。第二天班前会上,他将自己的想法说了出来,全班都认为可以试一试。车间领导也表示全力支持他技术攻关。他将车间的意见传达到班组。班员们信心来了,干劲来了。将以前的旧扁铜线拆缷开,发现大部分线圈只是外部绝缘材料损坏,或是铜线断裂,完全可进行二次利用。可行性方案制定出来了,他们挑选出未断裂的线圈,除去旧绝缘,将铜线进行焊接、打磨、砂光,再重新用玻璃丝带半压半包,做好绝缘后,用缠线机按需要的尺寸和匝数绕制成新的线圈,浇绝缘油干燥处理。新绕制的线圈经实验测试,各项技术参数都达到技术要求。仅用了两天时间,就修复了这台轴承加热器。上线使用后,修理车间进行了质量跟踪,二轧厂机动科及现场操作工都说:效果不错,与新买的几乎没有差别。
据悉,该班每年约承接20多台次轴承加热器的修复任务。若使用这一技术,每台将减少使用新扁铜线25.3公斤,按70元/公斤计算,一年可节约修理成本5万多元。
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